2、PE管的施工管理对策
由於PE管自身的特性,也存在不足之处,需要加强管理,我们主要采取如下5点措施:
(1)PE管不能利用设备对它施加电信号,因此无法探测到埋地PE管的准确位置,我们对这一问题采取的方法是:埋设管线转角桩,同埋设的示踪线、警示带相结合,并充分利用阀门井的位置进行定位,最重要一点是作好精确的竣工图,在与测量公司签定合同时,特别强调,要在管沟回填之前进行测量。
(2)焊接设备质量相当关键,我们在1996年使用东北某厂生产的焊机,压力、温度和加热时间全无指示,全凭施工人员的经验和感觉操作,结果在菜园坝滨江路施工PE160管道工程出事,管道投入运行后一周就有一个焊口发生爆裂。随后被我们淘汰了这种焊接设备,选用另一种质量可靠的国产对接焊机。比进口焊机便宜,但故障也较多。有的是人为造成的,比如使用铣刀用力过猛造成电机烧坏,另一方面是设备本身元件质量不稳定造成的。
我们应定期维护保养设备,经常检查设备运行状态是否正常。同时加强对焊缝外观质量的检查,也可以发现焊机的工作状态的好坏。比如,在外观质量检查项目中。就有对单边宽度的检查,可及时发现加热板的工况。
(3)加强对电熔焊的质量检查,这一问题对普遍%考试|大|使用电熔焊的单位不是问题。但是对于经济实力有限和施工以对接焊为主的单位,只有在对接焊无法操作的时候使用电熔套筒,用得极少,那么这种情况对电熔焊接的质量检查就要加强。
我司自1998年施工PE管近30Km.对接焊缝无一漏气。而恰恰是电熔套筒出现了2次试压失败,最近的一次是重庆南岸区茶园工业园区的Φ250PE管三通的丁字焊口上的电熔套筒,当管道进行第一次分段试压,压力0.64MPa,强度试压1小时,因甲方验收人员因故迟到,结果到8小时后才降压至0.46MPa进行了24小时严密性试压,试压结束后,经计算试压合格,该电熔套筒未漏。但几天后,当其他支线管道完工再进行总体试压时,压力刚到0.63MPa.压力表显示有泄露。造成焊接失败的原因是管材插入套筒后对套管有很大的径向外力,使得焊接过程中管材和管件轴线出现了夹角,管件受压一侧内壁接合较好,而另一侧内壁形成了8mm的缝隙,再经过较长时间的强度试压,彻底破坏了剩余的焊接面积,导致漏气。
这一问题的出现主要是施工人员对电熔焊接操作较少,经验不足造成的。另一方面与厂家对电熔焊可靠性的过分宣传而忽视了注意事项。
(4)施工人员的素质非常重要,我公司强制推行PE管焊接质量检查制度,
采用量化的指标,严格保证PE管施工质量,就是为了强化我司施工人员的责任心,提高他们的施工技术,防范他们在施工过程中的随意性和不负责任的态度。
我们首先要求工人搬运管材应轻拿轻放。在仓库一般是用行车吊装,在没有吊车的时,应杜绝于野蛮装卸,否则管材撞伤甚大。我们目前采用的卸车方法是随车带2根钢管,把它架放在车箱和地面之间作为导轨,并选择一个比较平坦、土质柔软的地方卸车,同时用绳子将PE管子绑住,让其慢慢滚落,这既提高了速度又保护了管材。
另外,焊妥后管材放进管沟时,要特别注意管材的保护。首先是要加强施工人员对管材的保护意识;其二是在沟槽开挖时,有意识将大小石头放在沟槽的另一边;其三是用钢管横放在管沟上,使准备下沟的PE管在横放的钢管上有一段过渡的长度,让下沟的PE管正好在管沟中央,避免与沟壁的摩擦;其四就是在PE管下沟后,管沟回填之前,让质量检察员仔细检查一遍沟中的管道的表面划伤情况是否超标。
对接焊缝质量的控制是施工管理最重要的部分,焊接作业员首先严格按照操作规程焊接出合格的焊口,进一步对不同的PE原材料管材选择最佳焊接参数,使其达到理想焊接质量。
推行PE管焊接质量检查制度,通过对焊缝外观成型的检查,可即时发现问题,帮助操作员调整焊接方式,达到质量要求。
通过几年来施工经验的总结,我们发现对焊缝的缝隙、错边、翻边宽度和单边宽度的检查,可即时发现管材轴线是否与机架轴线在一条直线上;发现设备的工况是否正常;工人的操作是否熟练。开闭时间是否超标是否产生了假焊。
对于某些工人为赶进度擅自缩短冷却时间而提前卸压撤除夹具,一经发现,处以重罚。
(5)气密性试压问题,有时会出现实际压力降大于允许压力降。原因在于管线虽然回填,但道安装试压装置一端不能回填而暴露在空气中,PE管经阳光照,射后升温度恃别快,而整条管线的压力膨胀跟不上升温膨胀,所以计算不合格。我们选择在夜间读取起始数据和结束数据,或者是在试压装置上面搭设遮阳蓬,避免阳光直接照射,以此解决气密性试压问题。